選煤廠采用哪些方法來降低磁鐵礦粉的損失?
選煤廠采用哪些方法來降低磁鐵礦粉的損失?
為了減少磁鐵礦粉的損失,選煤廠采取了一系列措施。首先,改進脫介篩的工作效果,用高效直線振動篩替代搖動篩脫介。在脫介篩前設置固定篩或弧形篩,確保產品脫介篩的噴水量充足,噴水壓力達到0.08兆帕以上。其次,提高磁選機的回收率,磁選機的回收率直接影響磁鐵礦的損失,應保證在99.8%以上。通常采用第一段磁選機的尾礦進入第二段磁選機再選,以提高回收率。再者,采用直接磁選工藝,實踐證明,采用稀介質直接磁選并加強管理,可以顯著降低介質消耗,從每噸原煤2.23公斤降低到0.77公斤以下。
導讀為了減少磁鐵礦粉的損失,選煤廠采取了一系列措施。首先,改進脫介篩的工作效果,用高效直線振動篩替代搖動篩脫介。在脫介篩前設置固定篩或弧形篩,確保產品脫介篩的噴水量充足,噴水壓力達到0.08兆帕以上。其次,提高磁選機的回收率,磁選機的回收率直接影響磁鐵礦的損失,應保證在99.8%以上。通常采用第一段磁選機的尾礦進入第二段磁選機再選,以提高回收率。再者,采用直接磁選工藝,實踐證明,采用稀介質直接磁選并加強管理,可以顯著降低介質消耗,從每噸原煤2.23公斤降低到0.77公斤以下。
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在選礦過程中,磁鐵礦粉的損失是重介質選煤廠關注的重要技術經濟指標。它不僅直接影響生產成本,還關系到全廠系統的穩定性。磁鐵礦粉損失主要分為兩類:一類是通過產品和磁選尾礦帶走的損失,稱為技術損失;另一類是由于運輸轉載、添加方式不佳等管理不善導致的損失,稱為管理損失。這兩者的總和即為實際損失。在塊煤系統中,實際損失通常為每噸原煤0.5公斤左右,而在末煤系統中則為1公斤左右。為了減少磁鐵礦粉的損失,選煤廠采取了一系列措施。首先,改進脫介篩的工作效果,用高效直線振動篩替代搖動篩脫介。在脫介篩前設置固定篩或弧形篩,確保產品脫介篩的噴水量充足,噴水壓力達到0.08兆帕以上。其次,提高磁選機的回收率,磁選機的回收率直接影響磁鐵礦的損失,應保證在99.8%以上。通常采用第一段磁選機的尾礦進入第二段磁選機再選,以提高回收率。再者,采用直接磁選工藝,實踐證明,采用稀介質直接磁選并加強管理,可以顯著降低介質消耗,從每噸原煤2.23公斤降低到0.77公斤以下。此外,加強設備維護和檢查,減少堵、漏事故。例如,立輪重介分選機堵塞一次,大約損失2噸磁鐵礦粉;脫介篩下方的溜槽堵塞一次,大約損失1噸磁鐵礦粉。嚴格控制含帶磁鐵礦粉的煤泥水排放,流失的介質要盡量回收。最后,加強磁鐵礦粉的管理,介質應在介質庫中密封保存,避免露天存放導致的氧化結團損失。同時,選擇最佳的運輸和添加方式,目前通常采用風力提升法,這樣不僅可以減輕勞動強度,還能有效減少磁鐵礦的損失。
選煤廠采用哪些方法來降低磁鐵礦粉的損失?
為了減少磁鐵礦粉的損失,選煤廠采取了一系列措施。首先,改進脫介篩的工作效果,用高效直線振動篩替代搖動篩脫介。在脫介篩前設置固定篩或弧形篩,確保產品脫介篩的噴水量充足,噴水壓力達到0.08兆帕以上。其次,提高磁選機的回收率,磁選機的回收率直接影響磁鐵礦的損失,應保證在99.8%以上。通常采用第一段磁選機的尾礦進入第二段磁選機再選,以提高回收率。再者,采用直接磁選工藝,實踐證明,采用稀介質直接磁選并加強管理,可以顯著降低介質消耗,從每噸原煤2.23公斤降低到0.77公斤以下。
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